第117章 测绘和参数的设定二
聂斌將缸体固定在测绘平板上,用光学测长仪测量缸径,“原厂缸径78毫米,磨损量0.02毫米,基本可以忽略,新机型的缸径可以沿用78毫米,与加大的活塞行程配合,刚好將排量提升到800cc。”
秦放则用角度规测量缸体的气缸中心线与曲轴座中心线的平行度。
“平行度误差0.01毫米,符合標准,但是缸体的散热片需要优化。”
他伸手点在缸体外侧的散热片上,“原厂m—72的散热片间距是15毫米,散热面积有限,咱们的三轮车发动机安装在车架下方,通风条件比边三轮差,尤其是重载行驶时,发动机的发热量会大幅增加,容易出现过热现象,必须增加散热片的数量,將间距缩小到10毫米,提升散热面积。”
“这个建议很关键。”聂斌当即表示赞同。
“风冷发动机的散热效率直接决定了其可靠性,三轮车的使用环境比边三轮更复杂,田间土路、城区街巷、山区坡道,通风条件各不相同,增加散热面积是必要的。同时,散热片的厚度也要从2毫米增加到2.5毫米,提升其结构强度,避免行驶过程中因顛簸导致散热片断裂。”
两人又针对缸体的螺栓孔位置、气门座圈的尺寸、火花塞安装孔的角度等细节进行了测绘与討论,每一个数据都反覆核对,每一个设计调整都经过严谨的理论分析。
在测量气门座圈时,聂斌发现原厂的气门座圈与气门的配合间隙为0.04毫米,“这个间隙偏大,高速运转时会出现气门密封不严的问题,导致发动机功率下降、油耗增加,新机型的配合间隙要缩小到0.02毫米,提升气门的密封性。”
秦放却提出了不同的看法。
“间隙缩小到0.02毫米,密封性確实提升了,但发动机工作时,气门和气门座圈会因受热膨胀,间隙会进一步缩小,甚至可能出现抱死,尤其是在低温启动时,金属收缩,间隙又会变大,影响启动性能。”
“你考虑的是热胀冷缩的问题,没错。”聂斌点头,隨即补充道。
“所以我们需要採用不同的材料,原厂气门座圈是铸铁材质,气门是普通合金钢,热膨胀係数相近,间隙缩小后容易出现抱死。新机型的气门座圈採用合金铸铁,热膨胀係数比气门的耐热合金钢小0.00001/,这样在工作温度下,两者的热膨胀量不同,配合间隙会保持在0.02—0.03毫米之间,既保证密封性,又不会出现抱死。”
秦放闻言,瞬间恍然大悟。
“这个思路好,利用材料的热膨胀係数差异,来补偿配合间隙的变化,既解决了密封问题,又避免了抱死风险,专业!”
聂斌笑了笑。
“这是发动机设计中常用的材料匹配原则,针对不同的工况,选择不同热膨胀係数的材料,才能保证部件的配合精度。”
两人的爭论,看似是观点相悖,实则是从不同的技术角度考虑问题,秦放更注重实际使用中的工况变化,聂斌则更擅长利用材料学和机械原理解决技术难题,最终的结论,往往是两人观点的融合,兼顾了理论的严谨性和实际的可靠性。
王铁等人在一旁看著,不仅学到了精准的测绘技术,更学到了发动机设计中兼顾理论与实际的思维方式,心中对秦放和聂斌的敬佩愈发浓厚。
测绘工作进行到凸轮轴时,遇到了不小的挑战。
这根凸轮轴是秦放等人当初手工製作的,受限於加工工艺,凸轮的轮廓曲线与原厂標准存在较大偏差。聂斌用百分表测量凸轮的升程。
“原厂凸轮最大升程10毫米,咱们製作的这个凸轮最大升程只有9.5毫米,而且升程曲线不光滑,有明显的台阶,这会导致气门开启和关闭的速度不均匀,影响发动机的进排气效率,进而影响功率和扭矩输出。”
秦放看著测绘数据,眉头紧锁。
“当初製作凸轮轴时,没有专用的凸轮磨床,只能靠手工打磨,轮廓曲线確实无法保证精准,这是咱们的工艺短板。”
“所以新机型的凸轮轴必须重新设计,不仅要恢復原厂的升程曲线,还要根据新的排量和工况进行优化。”
聂斌说著,在测绘纸上画出凸轮的升程曲线,“原厂m—72的凸轮升程曲线是为高转速设计的,气门开启时间短,关闭速度快,適合高速行驶。咱们的新机型需要低速大扭矩,所以要適当增加气门开启时间,將进气门开启提前角从10°增加到15°,排气门关闭迟后角从15°增加到20°,增大进排气重叠角,提升低速时的进排气效率,增加扭矩输出。”
“同时,凸轮的轮廓曲线要採用圆弧型,保证气门开启和关闭的速度均匀,避免出现衝击。”秦放补充道。
“而且凸轮轴的材料要从原厂的45號钢改为40cr钢,进行调质处理和表面淬火,提升其硬度和耐磨性,延长使用寿命。”
两人针对凸轮轴的设计展开了新一轮的爭论,从升程曲线、配气相位到材料选择、加工工艺,每一个细节都反覆推敲。
为了確定最佳的配气相位,他们甚至搬出了发动机的工作循环公式,反覆演算不同配气相位下的进排气效率,最终確定了进气门开启提前角15°、关闭迟后角45°,排气门开启提前角40°、关闭迟后角20°的配气相位方案,这个方案既保证了低速时的大扭矩输出,又兼顾了中高速时的功率表现,適配三轮车的全工况行驶需求。
活塞和连杆的测绘与设计同样如此。
原厂m—72的活塞是铸铁材质,重量较大,秦放提出採用铝合金材质。
“铝合金活塞重量轻,导热性好,能有效降低发动机的往復惯性力,提升发动机的转速上限,同时减少气缸的磨损。”
聂斌则进一步优化了活塞的设计。“铝合金活塞的顶部要採用凹顶设计,压缩比从原厂的8.5:1提升到9.0:1,提升发动机的热效率,降低油耗。同时,活塞的环槽数量要从三道增加到四道,增加一道油环,提升刮油效果,避免机油进入燃烧室,导致烧机油现象。”
“连杆的长度也要调整。”秦放接过话头道:“原厂连杆长度140毫米,连杆比,连杆长度/曲拐半径3.33。”
“新机型曲拐半径增加到45毫米,连杆长度要调整到157.5毫米,保持连杆比3.5,这个比例能有效降低活塞在气缸內的侧压力,减少气缸磨损,提升发动机的平顺性。”